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2009年纤维板生产节能工作总结

栏目:年终总结发布:2010-12-05浏览:2769下载239次收藏

2009年纤维板生产节能工作总结  

   

2009年我公司围绕签订的年度节能目标,以“区重点用能企业节能降耗目标计分考核办法”为标准,在区节能办的指导下,认真组织开展了节能工作,取得了较好成效。  

自2008年公司开展节能降耗工作以来,全心全意依靠员工的智慧和力量,通过主观努力,化解由于能源市场紧张、激烈竞争等各种因素带来的经营风险,在全厂范围内营造节能氛围,抓住节能战机,深入内部挖潜,持久地开展全员节能工作,使员工从节约一杯水、一滴油、一度电、一张纸、一颗螺钉、一副手套做起,降低成本,为工厂解压,为公司发展蓄积能量。  

一、建立约束、监督与激励机制,形成节约与节约文化发展的长效机制。  

建设节约型工厂,加强领导是关键,落实责任是保障,形成自觉意识是根本。特别是要通过制度有效地激励节约,通过制度有效地遏止浪费,不断优化建设节约型工厂的外在和内部环境,从而形成节约资源的长效机制,保证节约型工厂建设工作持续深入开展。公司08年度建立节能绩效考核体系和节能奖惩制度,安排使用节能奖励资金10万元。具体工作如下:一是制定行为规范,建立相关的管理制度,形成有效的监督体系。二是纳入培训,围绕推广节约新技术和帮助员工掌握节约资源的新技能、新方法,积极开展员工教育培训,把员工节约观念与能力,作为长期工作纳入员工培训计划,不断对员工进行节能习惯和节能意识教育,提高员工节约资源的能力。公司积极参与市区部门组织的能源计量、统计、管理培训,内部定期组织了操作人员业务学习和培训,组织了经常性的节能宣传活动。三是落实指标,以计件工资考核要求的形式,把考核指标落实到各部门、班组直至每个岗位,形成科学、完善的责任体系。四是成果奖励,把工作业绩与节约成果挂钩,不断调动员工参与节约的积极性,把降低能耗、节约开支与员工自身利益紧密结合起来(2009年11月开始电仪组30kw以上电机就地补偿取得成果,将电力公司功率因素得奖部分的10%奖励给电仪组)。五是定期评价,对干部、人才、员工建立定期节约绩效评价制度。通过工厂、部门与个人的量化指标考核,将工厂战略与个人目标、资源配置、激励制度、考核评价有机结合起来,促进了建设节约型工厂工作长效机制的形成。  

二、以建设节能型社会的精神为指导,把建设节约型工厂纳入工厂发展战略和重要工作日程。  

首先,公司根据国家节能中长期规划精神,和区节能不能工作要求,编制了年度节能减排工作计划,组织实施和制定具体可行的工作目标、管理措施,明确指导思想、目的要求,摸清情况,找准问题,找准定位,清晰定义。  

其次,成立了以公司一把手挂帅的工作领导小组,建立领导责任制,研究制定公司节能工作规划。  

最后,我们把节能目标分解成车间、班组、员工个人的具体指标,并确立详尽的奋斗目标和配套措施;实施方案既有节约型改善课题,又有节能降耗目标。并严格执行国家节能法律法规政策,自觉接受政府、公众的监督。  

三、运用先进管理思想和方法,建立完备的监控体系,强化细节与过程管理。  

加强设备自主保全工作。原来,工厂的部分生产设备存在较为严重的“跑、冒、滴、漏”现象。通过全面开展设备自主保全,达到恢复设备精度,提高设备综合效能的目的,并按照国家标准合理配备能源计量器具和仪表,定期对计量器具进行检定、校准,为建设节约型工厂提供了有力保证。我们建立了完备的统计原始记录和统计台帐,并按照要求报送能源利用状况报告。  

严格成本预算,实施能源消耗目标管理。遵守单位产品能耗定额和限额,建立相关的管理制度。运用方针管理体系、成本指标预测预控体系和绩效考评体系的作用,建立能耗统计体系,分解费用总量,落实单向目标值,对成本费用指标实施具体有效控制,为定量化管理提供依据,推进精益生产。不断强化责任单位对费用指标的监控,营造“人人头上有指标,人人肩上有压力,人人关注指标”的良好氛围。开展资源耗损调查工作,制定出台了节约重点内容、重点部位、重点环节,突出抓好生产车间等重点耗能部门的节约。不断增强员工成本意识、责任意识、大局意识。  

按照省市区节能办要求编制了年度节能计划,制定了整改措施并组织实施。  

2009年,我们对生产组织进行了改善,提高谷电利用率,降低成本。我们将在取得成果的基础上,全面、全过程、全方位地节能工作,不断向纵深发展,在工厂内部逐渐形成“人人重视节约、人人参与改善”的良好氛围,不断消除工厂浪费现象。  

建立节能技术标准、管理标准、工作标准,并按照标准开展生产、经营、管理等工作。  

四、节能、环保目标体系建设情况  

2009年,公司共生产纤维板 66817.322m3 ,实现总产值7256.3万元,综合能源消费量3615.91吨标煤。  

1、单位产品综合能耗和万元产值可比能耗,分别下降到0.7千克标准煤/m3和10千克标准煤/万元。  

2、节能量  

2008年(比上一年)节约标煤46.77吨。  

3、节能率  

节能率=46.77/3615.91*100%=1.29%  

4、节能效益  

按年平均市场价格860元/吨标准煤计算,节约46.77吨标煤,节约效益为:4.02万元。  

总之,通过公司各级员工的共同努力,2009年的节能减排工作取得了一定成果,单位能耗在2008年的基础上有所下降,2009年度节能工作自查自评总分86分,单位产品能耗2009年度54. 1千克 标煤/m3,2008年度54. 8千克 标煤/m3,单位产品能耗有所下降,虽不明显,但远低于纤维板综合能耗(无水洗、空气干燥工艺)2010年限额 230千克 标煤/m3(省经委印发的<云南省主要工业产品能耗限额(2008年)>);  

2009年度万元产值能耗下降2%,未能完成下降3%的目标任务,经分析,主要原因为::公司大量的节能技改工作在2007年底已完成,节能潜力已挖掘差不多,节能空间不大,再加上受到2008年底开始的金融危机影响,销售受到一定影响,为了打开成都市场,保证产品质量,2009年公司大部分产品密度从 650kg /m3调整为 700kg /m3,投入增加%7以上,但在市场不景气的情况下,售价与原来差不多,投入与产出不成正比增长,单位产品产值不成正比例增长,在产量增加不明显的情况下,结果万元产值能耗下降不明显,未能完成目标任务。因此再2010年度,在市场开始复苏的状况下,公司应重点在提高产量,夯实节能基础管理,降低单位能耗上下功夫,定能超额完成年度目标任务,把2009年未完成的任务补回来,取得节能减排工作阶段性胜利。  

   

   

   

   

╳╳╳╳木业有限公司  

二0一0年三月四日  

2009年纤维板生产节能工作总结

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